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无功补偿兼滤波装置在铸造企业中的应用价值

作者:admin 发表时间:2009-8-19 10:18:56 阅读:

 

1. 前言
 
铸造用中频炉具有维护方便,操作简单可靠,可准确地控制和调整金属液温度与成分,熔炼速度快,成型铸件质量好,而且其工作噪音和污染都较冲天炉小等特点。因此在铸造领域里它比冲天炉应用更广泛,越来越受到铸造企业的青睐。中频炉熔炼金属时需要消耗大量电能,其节能降耗也是一个受到企业和社会各方都关注的问题。现在笔者结合对中频炉改善电能质量的实际经验,阐述运用无功补偿兼滤波装置进行节能降耗的效益。
 
2. 企业供电系统简况
 
广东顺德某大型球铁铸造公司,该公司使用中频炉熔炼金属液,铸件年产量为5万吨。该公司变压器总容量为8650kVA 5000kVA10kV/0.75kV)专用变压器一台,对应负荷为12吨中频炉;3150kVA10kV/0.75kV)专用变压器一台,对应负荷为5吨中频炉和15吨中频保温炉;500kVA10kV/0.4kV)配电变压器一台,对应负荷为厂用电。原设计5000kVA3150kVA专用变没有采取无功补偿措施,500kVA配电变低压侧配置300kvar电容补偿柜。
 
3. 改造前供电系统主要问题
 
3.1 专用变压器噪声大,油温高,经常达到80,需外加风机散热。
 
3.2 中频炉工作时,500kVA配电变压器也出现噪音增大。无功补偿柜内的电容器经常烧毁,其他低压设备经常出现不明原因跳闸。
 
3.3 功率因数只有 0.73,达不到供电局0.90的要求,调整电费扣罚每月约9万元。
 
4. 原因分析
 
根据中频炉的固有特性,我们基本认定这些问题是由中频炉电源的谐波引起。中频炉电源产生的大量谐波直接注入到专用变压器,造成变压器振动、损耗增加,具体表现在噪音大、油温高。同时,部分谐波通过10kV母线流入到500kVA的配电变压器,并与低压侧的电容器发生谐振,造成电容器经常烧毁,保护装置误动作。
 
中频炉功率因数低0.73,大量无功功率由专用变压器提供,加重了变压器的负担。由于配电变的电容器也经常烧毁,不能正常运行,公司担心设备的安全,不敢轻意投资中频炉补偿柜。造成公司整体功率因数偏低,月调整电费高。
 
5. 系统改造方案
 
根据就近补偿原则,需要2台中频炉专用变压器的低压侧安装中频炉专用的2套无功补偿兼谐波治理设备,该装置投入运行后,不但可以从根本上解决上述电能质量问题,还收到很好经济效益。
 
6. 补偿兼滤波装置结构特点
 
6.1 设计思路
 
企业的目标是设备安全和节省电费,低的投资成本,滤波效果其次。因此设计以无功补偿和设备可靠性经济性要求为首要目标,谐波治理以五次谐波为主,其他高次谐波不考虑。
 
6.2关键元器件选取
 
6.2.1接触器:顶级高性能真空接触器作为投切器件,其性能可靠,电寿命可达60万次,损耗小。
 
6.2.2滤波电容器:采用特殊制造的单相滤波电容器,其主要绝缘材料采用国外品牌。滤波电容器使用寿命长,损耗小,可长期(一般46年)在谐波较大的环境下使用(一般电容器在谐波负荷下的寿命,只有0.11.5年)。
 
6.2.3滤波电抗器:采用低损耗的铁心滤波电抗器,电抗器正常运行温升不超过35K,真正做到绿色节能。装置整体损耗保证小于总容量的1%。
 
6.2.4每个支路都有三级过流保护,系统安全可靠性高。
 
6.3 具有超限报警和保护闭锁功能,报警限值可由用户设定。
 
6.4 具有手动控制和自动控制两种工作方式,便于调试。
 
7. 改造后的综合效益
 
7.1 治理效果
 
该无功补偿兼滤波装置可自动跟踪调节各个支路的投切,开启后无须人员操作。投运后功率因数由073提高到097
 
7.2 产生的经济效益
 
7.2.1功率因数提高,节约力调电费:装置投入后功率因数提高至097,力率调整电费由罚8.5%变为奖0.75%,一正一负相差9.25%,月节省调整电费约10万元。
 7.2.2增容降损
 
功率因数由0.73提高至0.97,变压器的平均负荷电流减小25%(cosφ1/cosφ20.73/0.97),相当于变压器运行容量降低了25%(2000kVA);变压器铜损减少:1-0.73/0.97243%;变压器温度降到65左右;每月节省电量40kWx43%x12小时x30天=6192kW.h/月(40kW2台变压器的合计铜耗,每天工作12小时)。此项节约电费:3800/月。
 
7.2.3提高生产效率
 
无功补偿兼滤波装置投入后,电压稳定了,缩短了熔炼时间,(也减少了热能既电能损失),提高了生产效率。
 
7.2.4提高设备运行可靠性,延长设备使用寿命。
 
无功补偿兼滤波装置投入后,负荷无功电流、谐波电流减少,设备的发热、损耗降低,振动减少。谐波电流减小70%,单独谐波损耗节约的电费每月将近4000元。
 
系统内各元件损坏率降低、设备绝缘老化减缓,故障率下降,延长设备寿命,因而提高了公司整体用电的安全性。
 
7.2.5供电系统效益
 
无功功率的减少,不仅节约企业自身的电费开支,还减少了电网的线损和对上一级变压器容量的占用。谐波污染的减少,降低了对通讯、自动控制装置、电能计量和继电器保护的干扰,提高了电网的安全性能。
 
7.3 企业综合投资收益
 
此铸造企业新增的2套中频炉专用的无功补偿兼滤波装置,全部投资为132万元。实际平均月节约电费10万元以上,一年就收回了投资成本。
 
8. 结论
 
综上所述,中频炉增加无功补偿兼滤波装置具有很高的效益,其兼顾了无功补偿又有滤波功能,具有提高生产效率,提高设备可靠性,节省电能等优点。企业正常生产,该投资一般12年即收回。因此,有必要在铸造行业推广使用。
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